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广西石灰厂:小型生活污水处理站

发布时间:2024-06-17 14:04人气:

工程概况
 
某集团公司生活区有19栋职工住宅楼(其中11栋住宅单元楼,8栋集体宿舍楼),3栋办公楼,1座大型游泳馆,2座员工餐厅,1座公共浴室。常驻入口约2200人。
 
在邻近游泳馆后面,有1座占地156㎡的地埋式污水处理站,2015年建成。污水处理站原设计处理水量为360m3/d,采用O/A/O-沉淀-石英砂过滤-二氧化氯消毒工艺,整体结构为钢筋混凝土地埋式,上面填土厚0.8m,可以种花草,设计最大有效水深为4.5m。但该污水处理站自建成以来,一直没有正常投产,调试都没有完成;并且当时设计的排放标准是GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准,已不能满足目前的环保要求,亟需提标改建至一级A标准。通过现场实地踏勘,提出了针对性的改建举措。本文介绍了该工程的改建情况及疗效,以期为同类工程提供参考。
 
原工艺存在问题
 
(1)进水管高度有误。污水排水管入口比隔栅井进口低,污水排水管在进隔栅井前高程为-2.30m,格栅井进口管高程为-1.60m,排水管有一段带压运行,大部分废水在进隔栅井前跨过侵吞溢流堰接入污水处理站清水池外排管中,直接外排。
 
(2)调节池容积偏小,调节量不够,有一部分废水通过隔栅井溢流口外排。现场督查发觉,游泳馆和公共浴室均是短时间集中排水,原设计调节池有效体积为60m3,HRT为3.6h,明显偏小。
 
(3)缺氧池和两级接触氧化池悬挂立体填料,检修困难;接触氧化池池底安装了微孔曝气头,进一步降低了检修难度。
 
(4)有效水深太浅,影响充氧效率。本污水处理站设计有效水深为4.5m,由于各池进水口设计失误,受清水池出口高程影响,重力流条件下,调节池实际有效水深只有2.9m。根据文献,氧气转移率和水深比的关系为8.jpg,经过估算,氧气转移率增长为原先的77%。
 
(5)沉淀池设计不满足规范要求。沉淀池的HRT为3.5h,表面水力负荷为0.71m3/(m2·h),小于《规范》规定的1.5~2.5m3/(m2·h),且沉淀池是根据竖流沉淀池设计的,而有效水深却只有2.5m,高径比不满足设计规范要求。
 
3.2 改造方案
 
针对原工艺存在问题,结合现有构筑物实际情况,提出了以下改建举措:
 
(1)增加1座截流井。针对排水管线入口比调节池进口低,污水处理站进水管常年溢流的问题,在原清水池排水管上设计1座侵吞井,截流井底高程为-4.20m,DN400mm铸铁管,重力流到隔栅井,格栅井和集水井合建,在集水井(标高-7.80m)安装潜污泵,一次提高到调节池,既解决了进水管高于调节池入口高程的问题,又通过提高减小了调节池的有效水深。
 
(2)扩大调节池体积,并降低二次提高。将原调节池、一级接触氧化池、缺氧池池底联通,合成新的调节池,增大调节池体积,增加调节时间,在新调节池设计二次提高潜污泵。新调节池可以发挥水解酸化的作用,同时设计了预曝气装置(间歇曝气)。根据经验,小型生活废水处理站调节池的HRT≥12h,有利于稳定运行。
 
工艺设计特征
 
(1)优化进水条件。新设计截流井,彻底解决进水管雍水溢流的问题;设计二次提高,虽然降低了废水提高煤耗,但是降低了地埋式调节池的有效体积,同时在新调节池设计了预曝气,把原有的设施全部借助上去,运行便捷且灵活。
 
(2)调整处理设施功能,优化整体工艺。将原调节池、一级接触氧化池、缺氧池池底联通,合成调节池。增大调节池体积,增加调节时间,根据经验,小型生活废水处理站的调节池HRT≥12h,有利于稳定运行。改造后调节池预曝气,既可避免杂物沉淀,又能消除一部分COD;同时,调节池预曝气之后,可以接受二沉池的硝化液回流,也可以接受好氧池的混合液回流,对清除浊度有疗效。运行控制灵活便捷,污水站整体采用PLC总控制,间歇曝气,通过调试固定曝气时间。
 
(3)采用新型工艺。选择专利技术,设计新型接触氧化池,新型接触氧化池结构如图2。污水步入中心筒,通过中心筒深入到接触氧化池底部,转向上流,上流的过程中通过填料层,填料层宽度为2m,填料上长满微生物。曝气采用射流曝气,射流曝气管通过套管伸到填料层下,检修射流曝气器时,直接从套管中抽下来在池顶操作,方便易行。射流曝气的气水比为3:1,溶解氧质量含量控制为2.5~3.5mg/L,单个射流曝气器的进气量为15~20m3/h,共设计2个射流曝气器,射流曝气器循环水泵功率为3.0kW。新型接触氧化池填料为多面空心球,直径为30~50mm,孔隙率为95%。运行实践表明,填料不堵塞,射流泵安装在接触氧化池旁半地下通行沟里,噪音小,防冻,检修便捷。工程交付3a多,一直稳定运行。

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