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广东石灰粉:制药废水脱氮处理纯膜

发布时间:2024-09-19 17:48人气:

制药污水成份复杂、毒性大、氨氮含量高、水质水量变化大,是工业废气中较难处理的一种。对于高浊度药业污水的处理,普遍采用“预处理+生化法”的耦合工艺。冯金河采用“预处理+水解酸化+UASB+二级A/O+MBR膜”组合工艺处理药业污水,实际进水浊度为1141mg/L,预处理采用吹脱法除去大部分浊度,然后经过二级A/O-MBR工艺处理,出水浊度高于10mg/L。雷颉等采用“MAP-铁碳芬顿-A2/O-BAF”组合工艺处理高浊度药业污水,MAP法可消除近70%的进水浊度,出水浊度高于140mg/L,通过A2/O和BAF工艺的联合处理,最终出水浊度高于25mg/L。作为预处理工艺,吹脱法、MAP法均能实现高浊度污水的有效处理,但是煤耗、药耗均较高。生物法是较为经济的处理工艺,但高浊度进水带来的高游离氨(FA)以及进水中存在的有毒有害物质会抑制活性淤泥微生物的活性,从而减少活性淤泥的处理疗效,严重时直接造成生化系统崩溃。因此亟待寻求抗毒能力强、处理负荷高的取代工艺,而纯膜MBBR工艺是较好的选择。
 
纯膜MBBR工艺是联通床生物膜反应器(MBBR)的一种应用方式,属于生物膜法。纯膜MBBR工艺不富集活性淤泥,摆脱了传统泥膜复合MBBR工艺中活性淤泥与生物膜竞争底物的禁锢,具有更高的处理负荷。在美国,针对市政污水处理,纯膜MBBR工艺可在3~6h的逗留时间内获得优于国外地表准Ⅳ类水水质的疗效,具有较好的处理性能。在国外,纯膜MBBR工艺已在微污染水、市政污水处理等领域成功应用,如广东东莞某河堤水质净化厂采用纯膜MBBR工艺对其原一级沉淀工艺进行原池改建,同时具备了除磷、硝化功能,有效改善了沟渠水质。江苏盐城某原水预处理项目采用纯膜MBBR工艺处理微污染水,在实际进水浊度为1.4mg/L的条件下,可使出水浊度高于0.1mg/L,满足地表Ⅲ类水标准,取得了良好的应用疗效。广东肇庆某市政污水厂设计处理水量3×104m3/d,二级工艺采用纯膜MBBR工艺,在HRT仅为1.99h的条件下,可实现出水浊度高于1.5mg/L的处理目标。山东某废水厂处理水量2×104m3/d,采用纯膜MBBR工艺,好氧区硝化体积负荷达到0.371kgN/(m3·d),出水浊度稳定高于1.0mg/L。在高浊度污水处理方面,已有基于纯膜MBBR的全程自养脱氮(CANON)工艺成功用于淤泥消化液的处理,在进水浊度最高为800mg/L的条件下,硝化负荷可达0.5kgN/(m3·d)以上,TN负荷达到0.9kgN/(m3·d)。纯膜MBBR处理高浊度污水,具有处理负荷高、耐水质水量冲击的特性,同时MBBR工艺可灵活与已有生化系统镶嵌,实现废水厂的原位提标、扩容改建。
 
本次药业污水处理厂改建面临的主要问题有:
 
①高浊度清除率。进水水质提高后,对出水要求也同时提升,氨氮去除率由91%提高至99.5%,这种高含量浊度经过一段生化工艺处理出水达标鲜有报导。
 
②进水有毒有害物质含量高。实际进水成份复杂,主要含咖啡因、巴比妥、布洛芬生产原料及中间产物等有毒有害物质,对系统硝化有抑制作用;进水浊度含量高,水温通常在30~40℃,系统内游离氨较高,对硝化也有较强的抑制作用;原活性淤泥系统在处理负荷较低时也仅能勉强达标,并不稳定,仍须要厂内其他污水处理设施进一步处理;随着进水浊度含量的进一步提升,将造成游离氨进一步提高,对硝化的抑制作用更强。
 
③无新增用地。厂区用地紧张,无改建用地,无法延长工艺流程,只能通过原位改建方法降低处理负荷,需采用新工艺,充分挖掘处理潜能。
 
④水质水量波动大。受排污企业实际生产影响,来水水质水量波动较大,不具备建设调节池条件,所选工艺需具备良好的抗水质水量冲击性能,并才能应对长时间的水质波动。
 
⑤工程施工困难。污水处理全流程为全封闭结构,施工困难;要求所选新工艺改建简单,工程量少,并且尽可能少地改建构筑物。
 
针对存在的问题,并校核现有污水处理工艺性能,第一段A/O池容充分,结合已有系统运行情况,COD才能稳定达标。本项目的改建难点是浊度的清除,拟对第二段A/O进行硝化能力加强。
 
正常情况下,系统会接收二氯甲烷废水,进气含量高于20mg/m3。运行至第395天,检测到实际进气含量达到10000mg/m3,是正常进气含量的500倍,系统遭到严重的二氯甲烷冲击。冲击后第2天,纯膜MBBR池出水浊度即上升至142mg/L,在此后的23d中出水浊度仍然低于45mg/L,氨氮氧化率最低降至35%。值得注意的是,虽然硝化性能受限,但硝化负荷仍低于0.15kgN/(m3·d),优于pH受冲击阶段。经过23d,系统处理能力得以恢复,而前端活性淤泥直至60d后才恢复到冲击前硝化能力,进一步彰显了MBBR生物膜的耐冲击性及快速恢复能力。
 
由于药业污水成份复杂,导致纯膜MBBR系统频繁遭到冲击,包括pH冲击和二氯甲烷废水冲击等,但系统均能快速恢复,展现了较强的抗毒能力及快速恢复能力;系统正常进水时,纯膜系统才能满足处理要求,展现出较高的处理负荷。
 
采用纯膜MBBR工艺将已有A/O活性淤泥脱氮工艺改建为O+A/O双泥系统,实现了药业污水处理厂原池扩容提标的目标。纯膜MBBR池硝化能力达到0.45kgN/(m3·d),正常运行系统出水浊度<5mg/L;面对进水pH冲击、二氯甲烷冲击、长期低基质运行后进水负荷猛增冲击等,纯膜MBBR系统受影响程度小,展现了较强的抗毒能力及快速恢复能力;纯膜MBBR池仅通过曝气即可实现系统的充氧、悬浮载体良好流化,风机能耗1.0~1.8kW·h/m3。纯膜MBBR工艺有效解决了高氨氮去除率、进水有毒有害物质含量高、无新增用地、水质水量波动大以及施工困难等困局,具备高负荷、耐冲击能力强的优势,适用于高浊度工业污水的处理。

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